西森:壓力變送器故障實(shí)例分析之壓力指示偏低
【文章導讀】 壓力檢測故障現象概括地講是指示不正常、偏高、偏低或是不變化.為了讓客戶(hù)更好地了解壓力檢測故障判斷思路,西森帶來(lái)單晶硅壓力變送器故障實(shí)例分析第三講之壓力指示偏低.
壓力指示偏低
1空分氮壓機出口壓力指示偏低。
故障檢查、分析
測量氮壓機出口壓力的壓變?yōu)镈BY-21型儀表,從主控的電動(dòng)二次儀表看,比現場(chǎng)壓力表指示偏低。先拆回壓力表校驗,壓力表在工作段指示準確,拆回壓力變送器檢查,校驗也是準確,但裝回現場(chǎng),兩塊表照樣不一致,反復檢查才發(fā)現壓力變送器排污閥關(guān)不死,有少量泄漏,未及時(shí)發(fā)現。
故障處理
更換排污閥,更換后兩塊表指示一致。
2某裝置一臺微差壓變送器指示偏低。
故障檢查、分析
微差壓變送器測量壓力低,正導壓管壓力稍有堵塞就能造成指示偏低,經(jīng)檢查發(fā)現正導壓管堵塞,造成差壓值減小,差壓指示偏低。
故障處理
清洗疏通后儀表指示恢復正常。
3合成氣汽化爐開(kāi)車(chē)后,工藝反映渣油入噴嘴壓力指示始終上不來(lái),偏低很多。
故障檢查、分析
由于渣油低溫易凝固,對壓力傳遞慢甚至不傳遞,就造成了指示嚴重偏低的現象。對現場(chǎng)和信號進(jìn)行了檢查,沒(méi)有發(fā)現信號問(wèn)題,只是現場(chǎng)取壓管附近溫度較低。
故障處理
因剛開(kāi)車(chē)室溫還沒(méi)有升上來(lái),于是用蒸汽慢慢加熱取壓管,指示慢慢地恢復了正常。
4某石化企業(yè)催化兩器差壓變送器指示偏低。
故障檢查、分析
經(jīng)檢查該差壓表的檢測單元正常,重新校驗一臺差變裝上指示未見(jiàn)異常,證明傳送和顯示單元無(wú)故障。就決定對兩器壓力進(jìn)行校驗,結果發(fā)現再生器壓力零點(diǎn)低致使兩器差壓指示偏低。
故障處理
調整后正常。
5旁路切斷閥泄露引起壓力示值偏低。
故障檢查、分析
檢查壓力變送器工作正常,調節閥已全關(guān),說(shuō)明調節系統正常。用手摸管道發(fā)現旁路管道溫度很高,說(shuō)明工藝旁路切斷閥泄漏嚴重。
故障處理
通知工藝操作人員,檢修旁路切斷閥之后,壓力控制恢復正常。
6裂解爐爐膛負壓指示偏低。
故障檢查、分析
裂解爐負壓測量采用一個(gè)積水罐,以防止濕空氣中冷凝水進(jìn)入負壓變送器,增加測量誤差。從圖可知,濕空氣中水分不斷冷凝的水,當導壓管積水罐水位上升到高于右邊管道進(jìn)口處高度時(shí),即積水罐水位高于A(yíng)點(diǎn)時(shí),由于爐膛負壓的影響,會(huì )引起一段水柱,水柱高度記為H,液柱產(chǎn)生附加壓力p’=Hr(r為水的相對密度)。附加壓力p’作用在壓力(真空度)變送器上的力正好與爐膛負壓p0作用力相反,因此負壓指示偏低一個(gè)值,見(jiàn)下式:
p=p0-Hr
式中,p為差壓變送器的指示壓力。
由于Hr的存在,p<p0所以壓力指示偏低。
故障處理
定期排除積水,尤其是停車(chē)期間,濕空氣進(jìn)入管內,積水更多,所以在開(kāi)爐前最好排放掉積水。其次是改配管,爐膛導壓管改為虛線(xiàn)所示,這樣也可以減少排液次數。
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